某锰银矿选矿厂,处理的锰银矿平均银品位为180g/t,处理能力3000TPD,工艺流程为:3 段1闭路碎矿-2段连续闭路磨矿-氰化浸出-逆流洗涤-锌粉置换流程。为解决该流程存在的一系列问题,进行了选矿工艺流程改造,改造后的流程不仅成功实现了锰、银的有效分离,同时降低了生产成本,可谓一举多得,我们一起来看一下这个案例。
1、锰银矿性质与现有问题
矿石金属硫化物含量较低,主要为黄铁矿;金属氧化物主要为赤铁矿、褐铁矿、钛铁矿、硬锰矿、软锰矿;银矿物主要为自然银,辉银矿、氧化银、角银矿(氯化银、溴化银、碘化银)少量;脉石矿物主要为石英。
原选矿厂遇到雨季就会出现碎矿系统易堵,锰、银不能分离,洗涤浓密机溢流跑浑严重,生产成本过高等问题。
2、锰银矿选矿工艺流程改造
(1)碎磨流程改造
近年来,采用半自磨机代替破碎和部分磨矿的选厂越来越多,技术也越来越成熟,本案例中对于碎磨流程的改造也采取了半自磨+球磨流程,替换原有的3段1闭路流程。经济指标对比见下图:
工艺流程 | 设备总重 /t | 有效功率 /kW | 工程投资 /万元 | 建设投资 净年值/万元 | 维护费用 /(万元/a) | 电耗 /(万元/a) | 人工费 /(万元/a) | 经营成本 /(元/t) | 成本费用年值 /(万元/a) |
3段1闭路破碎+球磨 | 345.0 | 1535.0 | 12739.0 | 1635.19 | 318.46 | 298.4 | 211.99 | 45.63 | 2464.05 |
半自磨 +球磨 | 360.0 | 1880.0 | 6789.0 | 871.47 | 169.73 | 365.5 | 147.29 | 28.78 | 1553.96 |
由上图可知,采用半自磨+球磨流程比采用3段1闭路+球磨流程,吨矿加工成本可减少16.85 元,年成本费用减少910.09 万元。因此,确定将碎磨流程改为半自磨+球磨流程。
(2)磁选工艺流程改造
由于原流程锰银不能分离,试验研究了强磁选背景磁感应强度对锰、银分离的影响。决定增加原背景磁感应强度,经过选矿试验,在原背景磁感应强度1.0T的基础上增加,随着磁感应强度的增大,精矿Mn品位下降、回收率上升。因此,背景磁感应强度改成1.3T。
(3)浸出工艺流程
根据计算,选择1台φ32m浓密机作为浸前脱水设备。浸出在φ12m×13m浸出搅拌槽中进行,因为其具有容积大、功耗低、可减少空压机的安装功率等优点。
(4)洗涤流程
联合洗涤流程具有洗涤效率高、贵液品位高、滤液净化效果好等优点。因此,设计采用3台φ30m单层高效浓密机与压滤机组成的联合洗涤流程。
至此,完成了该锰银矿选厂整体的选矿工艺流程改造,选矿设计工艺流程见下图:
3、锰银矿选矿流程改造成果
改造后的磁选指标及浸出工艺指标见下图:
经过对该锰银矿选矿工艺流程的改造,解决了碎矿易堵的问题、浓密机跑混问题,并成功实现了锰、银的有效分离,同时降低了生产成本,增加了经济效益。